基于RFID技術(shù)的發(fā)動機生產(chǎn)過程應用研究
一、RFID概述
RFID無線射頻技術(shù)(Radio FrequencyIdentification)是一種近些年才興起的數(shù)據(jù)采集技術(shù),同時也是目前最受重視的自動識別和數(shù)據(jù)采集技術(shù)。它的基本原理是利用感應式耦合和電磁耦合,實現(xiàn)對標識物體的自動識別和跟蹤。射頻技術(shù)具有精度高、適應環(huán)境能力強、抗干擾性強及可重復利用等諸多優(yōu)點,目前己被廣泛應用于商業(yè)百貨銷售、物流運輸管理和工業(yè)自動化生產(chǎn)線等眾多領(lǐng)域。
一汽解放錫柴惠山基地擁有現(xiàn)代化的重型車用柴油機生產(chǎn)線,包含4條金屬切削及裝配、校車、油封共7條生產(chǎn)線。其中6DM機加生產(chǎn)線引進自德國GROB公司。其生產(chǎn)線過程信息特別是工件加工信息、工件實時流轉(zhuǎn)狀態(tài),設(shè)備效率等是生產(chǎn)管理層一直關(guān)注的重點。由于車間生產(chǎn)設(shè)備上存在硬件限制,急需要在現(xiàn)有的硬件基礎(chǔ)上進行功能升級。實現(xiàn)對每一個工件加工信息進行讀寫、存儲,并上傳到數(shù)據(jù)服務器進行大數(shù)據(jù)采集分析,分析結(jié)果最終可用于生產(chǎn)管理。
本文主要針對一汽解放錫柴重型柴油機智能制造示范基地建設(shè)項目中,6DM機加線RFID數(shù)據(jù)采集和傳輸功能進行闡述。
二、RFID硬件選型
根據(jù)現(xiàn)場機床硬件配置要求,選擇BALLUFFRFID相關(guān)產(chǎn)品,其應用在工件信息讀寫的BIS M系列感應式耦合RFID產(chǎn)品,包含RFID處理器、RFID讀寫頭、RFID數(shù)據(jù)載體和聯(lián)接電纜接頭等。
該產(chǎn)品結(jié)構(gòu)緊湊,使用壽命長,抗干擾能力強,數(shù)據(jù)讀寫快速,特別適合應用在機械加工生產(chǎn)線工件物流信息的采集。
(1)硬件介紹:BALLUFF BIS M處理器的工作頻率為13.56 MHz高頻通訊,處理器支持連接兩個讀寫頭,選擇與之配套的讀寫頭型號為BIS00M6,服務接口可用于聯(lián)接配置軟件進行數(shù)據(jù)載體的讀寫。
為了便于可靠安裝在缸體缸蓋上,選擇一款類似螺釘?shù)臄?shù)據(jù)載體BIS00PT,它可以像螺絲一樣被擰在缸體缸蓋上,實現(xiàn)可靠的安裝。和配套的讀寫頭一起使用,該數(shù)據(jù)載體讀寫識別距離最大為4cm,滿足生產(chǎn)線工件流轉(zhuǎn)過程中的讀寫要求(見圖1)。


圖1 RFID處理器、讀寫器和數(shù)據(jù)載體
(2)以工件生產(chǎn)加工信息為例,根據(jù)需要采集的生產(chǎn)過程信息,結(jié)合生產(chǎn)線管理要求,定義了數(shù)據(jù)載體內(nèi)數(shù)據(jù)區(qū)域存儲要求。附表所示包含了加工過程RFID需要采集的數(shù)據(jù)信息。
6DM機加線生產(chǎn)過程信息需要通過RFID采集的數(shù)據(jù)主要有兩類:工件信息和加工過程信息。工件信息主要有工件零件號、流水號等;加工過程信息有工件加工質(zhì)量、工件狀態(tài)和加工工序號等信息。

數(shù)據(jù)載體內(nèi)信息定義表
以缸體線OP40工位為例,在機床上料和下料處均有一個讀寫頭,當安裝了數(shù)據(jù)載體的缸體流轉(zhuǎn)至OP40上料處時,PLC完成上料處工件的信息讀寫。例如工件零件號,工件流水號及前一工序的加工信息等,并將相關(guān)信息顯示在HMI面板上,同時進行加工信息校驗,判斷該工件是否是上一個工序合格的加工件,流程如圖2所示。

圖2數(shù)據(jù)載體讀寫流程
當機床完成該工件的加工后,工件流轉(zhuǎn)至下料口,PLC完成加工信息的寫入,同時將信息顯示在HMI面板上,OP40的加工信息同時也記錄在數(shù)據(jù)載體內(nèi)。PLC將該加工信息,連同之前讀取的工件零件號、流水號等一同傳送至數(shù)據(jù)服務器,形成該工件的加工數(shù)據(jù)鏈和工件整條加工流程信息表,數(shù)據(jù)服務器作為和上層服務器的通訊接口,暫時存儲生產(chǎn)線機床加工的相關(guān)信息。
(3)RFID在GROB機床內(nèi)的配置。完成硬件接線后,首先需要在PLC上進行硬件組態(tài)(見圖3),并配置IO地址。之后完成和PLC編程數(shù)據(jù)螺釘?shù)淖x寫(見圖4)。

重新編寫HMI顯示界面,用于RFID信息顯示及確認。例如,操作工可以通過該界面確認不合格的加工信息。
(4)上線工件ID的寫入。在上料工位,使用PC+PLC+RFID的方式,增加上料工件螺釘信息錄入設(shè)備。當工件流轉(zhuǎn)至該工位時,由操作工將數(shù)據(jù)螺釘擰到工件上,并在PC上輸入唯一的流水號,工件流通時,PLC將流水ID號寫到數(shù)據(jù)螺釘內(nèi)。實物如圖5所示。

圖5上線工件ID信息寫入RFID載體
該數(shù)據(jù)螺釘將跟隨工件一直流轉(zhuǎn),直至下線工位。在工件加工流傳過程中,每個工序的加工信息、連同ID號都被傳輸至數(shù)據(jù)服務器。
(5)數(shù)據(jù)采集及分析。生產(chǎn)線數(shù)據(jù)采集段落增加一臺數(shù)據(jù)服務器,使用專業(yè)軟件建立上層服務器和現(xiàn)場設(shè)備的橋梁。例如,用KEPServer采集機床需要的數(shù)據(jù),如工件ID號、加工信息、加工數(shù)量及機床報警信息等。再由專業(yè)的數(shù)據(jù)采集分析軟件公司編寫數(shù)據(jù)采集分析軟件,讀取KEPServer采集的數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)經(jīng)過分析后,結(jié)合相關(guān)APP,可在電腦、平板等客戶端上實時瀏覽,形成一套智能工廠管理平臺。最終實現(xiàn)生產(chǎn)產(chǎn)量、設(shè)備效率及設(shè)備報警等綜合管理。利用該平臺,實現(xiàn)對生產(chǎn)、物流和調(diào)度的大數(shù)據(jù)分析(見圖6)。

圖6部分段落機床生產(chǎn)效率
數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)軟件是工廠管理系統(tǒng)的重要組成部分。包含了服務器端、客戶端和手持端三部分。設(shè)計應遵循簡單易操作,可靠性高,實時性好,結(jié)構(gòu)清晰等原則。